7月17日,記者在大港石化公司獲悉,這個公司實施減壓抽真空系統(tǒng)改造、減壓系統(tǒng)填料改造和電脫鹽系統(tǒng)改造后,消除了相關(guān)生產(chǎn)瓶頸,改善了技術(shù)參數(shù),提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
減壓裝置填料受沖蝕和易腐蝕問題是困擾減壓裝置的老問題。大港石化瓶頸攻關(guān)小組認真查找原因,結(jié)合實際,優(yōu)選填料,優(yōu)化了分布器形式;采用蒸汽抽真空技術(shù),解決了減壓真空度不高的問題。
減壓系統(tǒng)實施改造以來,減壓真空度由原來的96千帕提高至99.5千帕,減渣殘?zhí)坑?4.5%提高到18.5%,減壓拔出率由52%提高至61.5%,為二次裝置原料優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)。
大港石化電脫鹽裝置存在罐容小、工藝技術(shù)方法與原油性質(zhì)不相符等問題。瓶頸攻關(guān)小組采用適用性強的雙進油雙電場低速電脫鹽技術(shù)進行系統(tǒng)改造。電脫鹽系統(tǒng)改造后,脫后原油含鹽量由原來的每升3.5毫克降至1.5毫克,達到了改造效果。
相關(guān)評論