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邯鋼三煉鋼廠:優(yōu)化潤滑油路月降本3.5萬元

2025論壇
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  近日,邯鋼三煉鋼廠板坯車間機械組點檢員李永林通過優(yōu)化連鑄機潤滑系統(tǒng)分配方式,使該車間每月潤滑油脂消耗量減少1500千克,月降低成本 3.5萬元。

  潤滑系統(tǒng)是連鑄機所有機械設備正常運轉的必要保障,潤滑效果差極易造成設備發(fā)熱、停轉甚至導致設備報廢,還易引發(fā)事故停澆。此前該車間每月潤滑油脂用量較大,其采購成本一直占該車間全部材料成本的三分之二。要減少油脂消耗,就必須減少設備潤滑油脂用量,但要保證設備正常運轉,又必須給予設備足夠潤滑。二者很難平衡。

一年半前,李永林開始負責該車間潤滑系統(tǒng)的點檢維護,面對愈發(fā)嚴峻的鋼材市場形勢和嚴格的成本指標要求,他決心破解這個難題。

  通過仔細觀察和比對扇形段上線、下線過程中各個潤滑點工作狀況,李永林發(fā)現(xiàn)扇形段內各個輥子軸承的潤滑油耗與鑄坯溫度有著密切關。鑄坯高溫區(qū)域的輥子軸承潤滑油脂消耗較快,而溫度較低的區(qū)域消耗則相對較慢。由于該廠2臺板坯連鑄機原設計中潤滑系統(tǒng)對各點的供應量及供油時間相等,因此造成邊部供油過剩,中間供油相對較少,扇形段內供油點既存在潤滑過度又存在缺油現(xiàn)象,這導致了用油浪費,還埋下了設備運行隱患。

  為解決這一問題,李永林積極查閱圖紙,研究潤滑油路,并結合現(xiàn)場實際情況,決定改造潤滑系統(tǒng)分配方式。他本著區(qū)別對待、適量供油、保證設備潤滑效果的原則,制定了系統(tǒng)優(yōu)化方案。他將扇形段兩側輥子軸承潤滑油路與中間潤滑油路分開,重新設計油路走向,確保實現(xiàn)分路控制。同時,分別設定了供油時間,將原來系統(tǒng)設定的6分鐘供油周期改為中間軸承每4分鐘供油1次,而兩側軸承每60分鐘供油1次。經過一段時間的持續(xù)改造,目前該車間1號板坯連鑄機潤滑系統(tǒng)完全實現(xiàn)了分路控制。

  據(jù)悉,該車間2號板坯連鑄機潤滑系統(tǒng)改造也將于近日開始。

 
 
 
 
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